隨著鋼鐵市場的不景氣,各企業均全力開展降本增效工作,循環經濟、低成本原料是降本增效的一個重要手段。某廠3座100t轉爐,近年增加鋼渣處理循環利用生產線,使用大量回收渣鋼替代轉爐廢鋼,此外回收OG紅泥替代轉爐礦石、增加石灰石比例替代活性灰等。
在這種轉爐爐料結構轉變條件下,雖然廢鋼比有所下降,但其余冷料結構大大提升。新冷料結構冷卻效果的變化、冷料帶入的雜質元素等,對轉爐冶煉的熱平衡控制、終點控制帶來了一定沖擊。
秦皇島首秦金屬材料有限公司的學者從降低成本角度,研究了轉爐原輔料結構的優化。并通過調整鐵水廢鋼比,優化造渣、吹煉工藝,避免了原輔料變化對轉爐終點控制的影響,保證了轉爐終點C、P的成分控制以及溫度控制,降低了鋼水的氧化性,轉爐鋼鐵料消耗降低4.78kg/t;爐料中渣鋼、紅泥等冷料比例增加后,轉爐熱平衡、終點控制受到影響,終點w(C)下降0.016%,終點w(P)升高0.002%,鋼水碳氧積達到0.0031。
通過調整鐵水廢鋼比,優化造渣、吹煉工藝,保證了轉爐終點C、P的成分控制以及溫度控制,終點鋼水碳氧積降低至0.0027,減少了綜合鋁耗1.31kg/t。